
Всё ещё встречаю инженеров, которые путают термостойкость лопаток Д-36 с параметрами западных аналогов — главная ошибка в том, что сравнивают расчётные характеристики без учёта реальных циклов нагрузки. Наш опыт с композитными демпферами для этого двигателя показал: проблемы начинаются не с материалов, а с непонимания вибрационных режимов на переходных режимах.
Когда в 2021 году мы с командой ООО Сычуань Тайхэн Композитные Материалы начали тесты композитных втулок для ротора вентилятора, выяснилась любопытная деталь — штатные титановые демпферы гасили вибрации лишь до 92% от номинальных оборотов. Дальше возникал резонанс, который в расчётных моделях Запорожского КБ описывали как 'несущественный'. На практике же это приводило к трещинам в креплениях корпуса.
Помню, как на стенде в Чжоукоу пришлось экранировать датчики теромопар — из-за электромагнитных помех от системы зажигания мы сутки не могли поймать реальные температурные градиенты. Именно тогда пригодился наш десятилетний опыт с карбон-керамическими композитами — сделали экспериментальные вставки с градиентной пропиткой. Результат? Снижение вибраций на 18%, но появилась новая головная боль — усталостная прочность соединения 'металл-композит'.
Кстати, о производственных площадках — наш завод в промышленном парке Тяньфу как раз позволял экспериментировать с большими партиями. Площадь в 100 му давала возможность параллельно тестировать до трёх модификаций демпферов. Жаль, что в 2022 пришлось свернуть программу по керамическим покрытиям — не вышло с адгезией при перепадах температур свыше 700°C.
Работая над модернизацией Д-36, мы столкнулись с классической дилеммой: улучшать существующую схему или рисковать с радикальными изменениями. Выбрали промежуточный вариант — оставили геометрию лопаток, но изменили систему охлаждения передней кромки. Здесь пригодились наработки th-composite.ru по пористым композитам — создали материал с капиллярной структурой, который распределял охладитель равномернее штатных трубок.
На испытаниях в Барановичах этот вариант показал прирост ресурса на 400 часов, но... появилась проблема эрозии от попадания песка. Пришлось добавлять защитное покрытие, которое съедало 30% эффективности теплоотвода. До сих пор ищем баланс между стойкостью и теплопроводностью.
Интересно, что наши китайские коллеги из технической команды (те самые 40 человек) предложили нестандартное решение — использовать форму лопатки, напоминающую акулью жабру. Бионический подход в итоге дал прирост КПД на 1.7%, но требовал переделки всей оснастки. Дорого, хотя перспективно.
Реальный эксплуатационный опыт с Д-36 на Як-42 показал, что теоретические выкладки часто расходятся с практикой. Например, ресурс подшипников ротора высокого давления — в документации заявлены 6000 часов, но в авиакомпаниях с высокой цикличностью полётов (5-7 вылетов в сутки) этот показатель падал до 4500. Причина — в частых переходных режимах при взлёте и посадке.
Мы пробовали ставить экспериментальные керамические подшипники — снизили вес на 15%, но появился риск хрупкого разрушения при холодном пуске. Особенно проблемно это проявлялось в аэропортах Восточной Сибири, где температура опускалась ниже -40°C.
Сейчас ООО Сычуань Тайхэн Композитные Материалы ведёт переговоры о поставках модернизированных уплотнений для компрессора — как раз те компоненты, где наши композиты показывают стабильное преимущество перед металлами. Хотя и здесь есть нюансы — например, разная тепловая деформация материалов требует увеличения зазоров на 0.05-0.07 мм, что слегка снижает КПД.
Стендовые тесты Д-36 всегда были головной болью — невозможно полностью воспроизвести реальные полётные условия. Мы пошли по пути создания 'гибридного' стенда, где совместили физический ротор с цифровым двойником остальных систем. Это позволило экономить на дорогостоящих испытаниях, но потребовало создания точных математических моделей.
Особенно сложно было с моделированием обледенения — пришлось арендовать климатическую камеру в Жуковском. Там выяснилось, что штатная система антиобледенения Д-36 теряет эффективность при определённых углах атаки лопаток вентилятора. Решение нашли в изменении формы воздухозаборников — минимальные доработки, но заметный эффект.
Кстати, о наших производственных мощностях — наличие 200 сотрудников позволяло параллельно вести несколько программ. Но главное преимущество — возможность быстрого прототипирования. Например, за месяц изготовили 12 вариантов направляющего аппарата для тестов вместо плановых трёх.
Сейчас многие говорят о цифровизации авиадвигателей, но с Д-36 это сложно — устаревшая элементная база системы управления. Мы экспериментировали с установкой дополнительных датчиков вибрации — получили ценные данные, но столкнулись с проблемой электромагнитной совместимости.
Перспективным направлением видится использование наших композитных материалов для элементов Д-36 — не только лопаток, но и корпусных деталей. Уже тестируем вариант карбонового кожуха редуктора — на 40% легче при сопоставимой прочности. Правда, пока не решён вопрос пожаробезопасности — композиты хуже переносят контакт с горящим топливом.
Возможно, стоит вернуться к идее гибридной конструкции — металлический силовой каркас с композитными обтекателями. Как раз здесь пригодится наш опыт работы с градиентными материалами, который мы нарабатывали все эти годы. Главное — не повторять ошибок 2022 года, когда мы слишком увлеклись инновациями в ущерб надёжности.